نام پژوهشگر: احمد قادری

شبیه سازی یک جبران کننده توان راکتیو با ساختار fc/tcrبرای بهبود کیفیت توان کوره های قوس الکتریکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر 1394
  محمد نظری وانانی   احمد قادری

چکیده کوره های قوس الکتریکی برای ذوب و بازیابی فلزات، خصوصاً آهن در کارخانه های فولاد سازی مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از کوره ها، قراضه ها را توسط گرمای ناشی از قوس الکتریکی ذوب می کنند. به دلیل ماهیت قوس الکتریکی و فرآیند ذوب، این دستگاه ها باعث ایجاد مشکلاتی نظیر عدم تعادل ولتاژ و جریان، ولتاژ و جریان هارمونیکی ، نوسانات ولتاژ و ضریب توان پایین می شوند. به منظور استفاده بهینه از توان الکتریکی در کوره های قوس الکتریکی کارخانه های فولادسازی، لازم است مواردی چون تثبیت ولتاژ، اصلاح ضریب توان و فیلتر کردن هارمونیک ها مد نظر قرار گیرند.جبران کننده استاتیک توان راکتیوراه حلی مناسب برای کاهش مسائل کیفیت توان ناشی از کوره قوس الکتریکی می باشد. این پایان نامه به مدل سازی خط 63کیلو ولت مجتمع فولاد مبارکه و بار های متصل به این خط به منظور بررسی عملکرد جبران کننده استاتیک توان راکتیو در بهبود مسائل کیفیت توان کوره های قوس الکتریکی می پردازد.برای دستیابی به این هدف ابتدا مدل های مختلف کوره قوس الکتریکی در حوزه زمان مورد مطالعه قرار می گیرد. از آنجا که عامل اصلی در دقت مدل کوره قوس الکتریکی، منحنی مشخصه ولتاژ-جریان قوس می باشد، مدل نمایی-هذلولی که منحنی مشخصه نزدیکی به مشخصه واقعی قوس دارد، جهت شبیه سازی انتخاب می شود. در این مدل عدم تعادل ولتاژ و جریان و فلیکر ولتاژ به صورت تصادفی اعمال گردیده است و نشان داده شده است که رفتار مدل کوره قوس الکتریکی در شبیه ساز ی ها مطابق با عملکرد کوره های قوس واقعی مجتمع فولاد مبارکه می باشد. همچنین ساختار و چگونگی عملکرد جبران کننده استاتیک توان راکتیو مجتمع فولاد مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با توجه به اطلاعات شرکت سازنده، جبران کننده شبیه سازی شده و ضرایب کنترل کننده انتگرالی- تناسبی با زمان پاسخ کمتر از یک سیکل برای جبران فلیکر و خطای حالت دائم صفر برای جبران دقیق توان راکتیو با روش سعی و خطا به دست آمده است. در نهایت با استفاده از مدل کوره های قوس الکتریکی و جبران کننده استاتیک توان راکتیو، خط 63 کیلو ولت مجتمع فولاد مبارکه شبیه سازی شده است. در شبیه سازی ها، امپدانس ترانسفورماتورها وخطوط طبق مقادیر واقعی جایگذاری گردید، تا نتایج به دست آمده تا حد امکان به نتایج عملی نزدیک شود. نتایج حاصل از شبیه سازی دردو حالت عملکرد سلف کنترل شونده با تریستور یکی در محدود کنترل و دیگری خارج از محدوده کنترل، مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج واقعی مقایسه شده است. از نتایج به دست آمده مشخص شد تا زمانی که سلف کنترل شونده با تریستور در محدوده کنترل عمل کند، به نحو مطلوب مسائل کیفیت توان کوره قوس الکتریکی نظیر عدم تعادل ولتاژ و جریان و نوسانات ولتاژ را بهبود می بخشد. همچنین درصد اعوجاج هارمونیکی کل جریان منبع از 7/3 درصد به 3/1 و درصد اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ باس جبران کننده از 2/2 درصد به 1/1 کاهش یافته است.اما با افزایش تعداد کوره های قوس الکتریکی، توان راکتیو مصرفی این کوره ها افزایش می یابد، و در نتیجه جبران کننده دیگر قادر به جبران عدم تعادل ولتاژ و جریان و کاهش نوسانات ولتاژ نخواهد بود و تنها مقداری ثابت ضریب توان منبع را افزایش می دهد. بنابراین بارهای متصل به باس جبران کننده در این حالت دائماً در معرض این اعوجاجات قرار خواهند گرفت. البته در این حالت درصد اعوجاج هارمونیکی کل جریان منبع از 3 درصد به 5/0 و درصد اعوجاج کل هارمونیکی ولتاژ باس جبران کننده از 2/4 درصد به 2/1 کاهش یافته است.

بهبود قابلیت های درایو کنترل مستقیم گشتاور موتور های مغناطیس دائم با استفاده از روش فرامدولاسیون
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393
  جواد سلطانی گردفرامرزی   احمد قادری

روش کنترل مستقیم گشتاور یکی از روش های کنترل موتور های ac است که در سال های اخیر به علت مزایای متعدد مورد توجه قرار گرفته است. دراین پایان نامه روشی جدید برای کنترل پیوسته موتورهای سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از روش dtc ارائه شده و میزان تأثیر این روش در ارتقای عملکرد خودروی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش معمول dtc، مسیر بردار شار استاتور با انتخاب بردارهای ولتاژ مناسب همیشه مسیر دایره ای را در محدوده مجاز هیسترزیس دنبال می کند. در بسیاری از کاربردها به علت محدودیت ولتاژ منبع تغذیه در سرعت های بالا کنترل شش پله ای موتور الزامی است ولی به دلیل خصوصیات ذاتی کلیدزنی اینورتر در روش dtc و همچنین در دسترس نبودن ولتاژ مرجع امکان عملکرد ولتاژ استاتور در حالت شش پله ای وجود ندارد. در این پایان نامه، یک روش جدید برای عملکرد فرامدولاسیون اینورتر در درایو dtc موتورهای ipm با تغییر مکان هندسی شار ازحالت دایره ای به شش ضلعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش، تغییر شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر از سوئیچ زنی فرکانس بالا به شش پله ای به صورت یک انتقال نرم و پیوسته خواهد بود. با استفاده از ولتاژ شش پله ای، ناحیه گشتاور ثابت بسط یافته و قابلیت های گشتاور در ناحیه تضعیف شار نیز افزایش می یابد. همچنین در روش پیشنهادی انتقال پیوسته کنترل از حالت سوئیچ زنی فرکانس بالا به شش پله ای و بالعکس امکان پذیر می باشد. نتایج شبیه سازی و مقایسه آن با عملکرد درایو dtc هیسترزیس، بهبود قابلیت های دینامیکی و پایدار گشتاور را تأیید می کند. همچنین عملکرد درایو پیشنهادی در یک خودرو الکتریکی نیز موزد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده تأثیر روش پیشنهادی در بهبود بیشینه سرعت ، قابلیت صعود، قابلیت ترمز، شتاب خودرو و کاهش تلفات اهمی جریان نسبت به عملکرد خودرو با درایو dtc معمولی است.

ارزیابی روش ‏‎pclpf‎‏ و ارائه یک روش جدید جهت حل مشکل ‏‎dc offset‎‏ در کنترل برداری مستقیم موتورهای القایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان 1381
  احمد قادری   محمد ابراهیمی

کنترل برداری مستقیم موتورهای القایی با جهت یابی شار استاتور یکی از انواع روشهای کنترل برداری موتورهای القایی است، که دارای مزایایی نسبت به سایر روشهاست. مهمترین ضعف این روش وجود انتگرال گیر خالص در تخمین گر شار استاتور است . در این تخمین گر، وجود ‏‎dc offset‎‏ در جریان و ولتاژ اندازه گیری شده، باعث ایجاد خطا در شار تخمینی می شود.