نام پژوهشگر: سید مرتضی سقائیان نژاد

بهبود کنترل کننده سرعت چهار ربعی موتور سوئیچ رلکتانس با هدف کاهش ریپل گشتاور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر 1394
  مجتبی منصوری   سید مرتضی سقائیان نژاد

این پایان نامه به بررسی اثر الگوریتم های تکاملی در بهبود کنترل کننده سرعت موتور سوئیچ رلکتانس با هدف کاهش ریپل گشتاور پرداخته و یک کنترل کننده چهار ربعی با ضرایب کنترلی و زوایای روشن و خاموش شدن بهینه برای نقاط کاری مختلف ارائه داده است.

کاهش ریپل گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم ناشی از نیروی محرکه برگشتی غیر سینوسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر 1394
  محمدعلی امیریان   سید مرتضی سقائیان نژاد

ّبرای کاهش اثر ناخواسته هارمونیک های ولتاژ محرکه برگشتی با استفاده از روش های کنترلی، جریان های ورودی موتور را به گونه ای تنظیم می کنند که اثر هارمونیک های نیروی محرکه برگشتی در ریپل گشتاور کاهش یابد. در این تحقیق جریان های مرجع تولید شده توسط الگوریتم بهینه سازی، با استفاده از روش قاب مرجع چندگانه به موتور اعمال می شود تا ریپل گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم، با حضور مولفه های هارمونیکی در نیروی محرکه برگشتی کاهش یابد. در این پایان نامه از فیلتر شکاف دار تطبیقی برای دستیابی به این هدف استفاده شده است.