طراحی و ساخت واحد جدایش سیار سیکلون - مارپیچ برای کارخانه زغالشویی زرند

پایان نامه
چکیده

چکیده طی سال­های گذشته، عوامل موثر بر کارآیی مارپیچ در کارخانه زغالشویی زرند بررسی شده است. از آن­جایی­که هنگام بررسی عوامل، بعضی از عوامل به­دلیل نوسانات موجود در مدار کارخانه بطور ناخواسته تغییر می­کرد، برای تعیین شرایط بهینه مارپیچ، واحد سیار سیکلون مارپیچ طراحی و ساخته شد. حداکثر ظرفیت مارپیچ 3 تن بر ساعت است و نرمه­گیری از خوراک آن ضروری است که باید توسط سیکلون صورت ­گیرد. با توجه به نسبت دبی ته­ریز به خوراک، سیکلونی دارای حداقل ظرفیت 6 تن بر ساعت باید طراحی می­شد. برای طراحی سیکلون از روش کوچک مقیاس کردن سیکلون­های در حال کار استفاده شد. با استفاده از روش مذکور، قطر سیکلون­ مورد نیاز 28 سانتی­متر بدست آمد و با تشابه ابعادی، سایر پارامترهای مورد نیاز برای ساخت سیکلون تعیین شد. همچنین با توجه به این­که واحد مذکور باید بطور مجزا از مدار کارخانه کار کند مخزنی با حجم 9/1 مترمکعب ساخته شد. مدلسازی عملکرد هیدروسیکلون طراحی و ساخته شده برای واحد جدایش سیار سیکلون - مارپیچ توسط مدل پلیت نشان داد که حداکثر خطا بین مقادیر واقعی و شبیه­سازی شده در سرریز و ته­ریز هیدروسیکلون ساخته شده به­ترتیب 7/3% و 3/5% است. بررسی عوامل موثر بر کارآیی مارپیچ نشان داد که مارپیچ در درصد جامد32 و نرخ جریان ورودی 74/1 تن بر ساعت دارای بالاترین کارآیی جدایش است. بررسی شستشوپذیری جریان­ عبوری از سرند خوراک دایناویرپول، کنسانتره و میانی مارپیچ­ خوراک فلوتاسیون و کنسانتره مارپیچ باطله فلوتاسیون نشان داد که می­توان با نصب واحد سیار ساخته شده در مسیر جریان­های مذکور، امکان فرآوری مجدد این جریان­ها در مقیاس صنعتی را بررسی کرد. کلید واژه: طراحی، سیکلون، مارپیچ، کوچک مقیاس کردن، شستشوپذیری

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند

کنسانتره واحدهای سیکلون-مارپیچ در کارخانه ذغال‌شویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچک‌تر از 150 میکرون با محتوای خاکستر بالا، دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با 11 درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با بکارگیری سرندی با ابعاد دهانه 5/0 میلی‌متر، باعث افزایش کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان شد. جریان عبوری از این سرند (بخش حذف شده) برای پر‌عیار‌سازی مجدد به واحد سیکلون-مارپیچ بخش فلوتاس...

متن کامل

طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند

کنسانتره واحدهای سیکلون-مارپیچ در کارخانه ذغال شویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچک تر از 150 میکرون با محتوای خاکستر بالا، دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با 11 درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با بکارگیری سرندی با ابعاد دهانه 5/0 میلی متر، باعث افزایش کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان شد. جریان عبوری از این سرند (بخش حذف شده) برای پر عیار سازی مجدد به واحد سیکلون-مارپیچ بخش فلوتاس...

متن کامل

طراحی و راه اندازی واحد جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند

اخیراً استفاده از مارپیچ در فرآوری ذغالسنگ ریز دانه (150 تا ???? میکرون) مرسوم شده است. در کارخانه ذغالشویی زرند برای فرآوری سه جریان از جریان های ریز دانه، واحد سیکلون- مارپیچ به کار می رود. در کنسانتره واحد های جیگ و سیکلون- مارپیچ، عامل اصلیِ بالا بودن خاکستر، به ترتیب مربوط به بخش های ابعادی زیر ??? و ??? میکرون است. لذا با انتقال این جریان ها به سرندهای 5/0 میلی متری، بخش زیادی از ذرات کوچکت...

15 صفحه اول

ارزیابی عملکرد واحد واسطه سنگین کارخانه زغالشویی زرند

برر سی بازیابی زغالسنگ از محصولات میانی کارخانه زغالشویی نشان داد که با خردایش این مواد تا زیر 1 میلیمتر میتوان در حالت ایده آل در خاکستر 10 درصد راندمان حاصل از فرآوری این مواد 9 ./. افزایش داد .

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023